風淋室在高標準高質量車間的應用
最近,一些媒體先后曝光了關于桶裝水行業一些桶不衛生、不健康的現象。雖然成都還沒有本地有關的新聞報道,但市民也非常關心自家飲水機上的桶是不是安全合格的。為了消除廣大市民對成都飲用水桶的擔心,我們特地選擇了占成都桶裝水市場60%以上銷量的藍劍系列桶裝水水桶進行了實地調查。
筆者一行驅車來到了雙流蛟龍工業港,現場參觀**飲品集團唯一指定的飲用水桶生產廠家
跌落試驗有點刺激
剛進入廠區大門,就看到一件令人費解的事情:一個人反復用繩子把一桶水拉到高處卻又放手讓它落下來,也不怕把桶摔壞。
看到我們疑惑的表情,美亞公司總經理陳進解釋,這是對食品級全新料PC桶抽檢實驗之一的“跌落試驗”,國家標準是“1.2米,3次”,即連續讓裝滿水并密封好的PC通從離地1.2米的高度自由落下3次而不漏水。
他強調:“我們美亞科技的標準是‘3米,10次’!,高出國標很多!”果然,那桶水從3米高處連續跌落10來次后,終于破裂了,而且迸出來的水濺了我們一身!
“還有兩個實驗就沒有這么刺激了。”陳進指著碼成幾層的水桶說:“這是堆碼實驗,檢驗水桶材料的硬度和韌性,要求將水桶裝滿水碼到4層,放置72小時不變形;旁邊進行的是密封實驗,把裝滿水的桶倒過來,放置48小時不漏水,則表明水桶的蓋子和口子合格,大桶18.9升,兩個小桶都是11.3升的。”
生產流程高度自動化
一位叫吳蓉的管理人員陪同我們進入生產車間,陳進說這位女同志講解得更加專業。當然,進車間要先脫掉外衣穿上白色工作服、換鞋子、洗手,并通過風淋室除塵之后才能進入車間。此過程跟食品加工廠消毒除塵一樣,以保證水桶生產的安全和衛生。
走過配料區,來到生產車間,看到配好的顆粒狀PC原料被自動吸進管道,此后是全封閉流程,只能聽吳蓉介紹:原料先進入小料斗,進行第一次加熱,再經過管道進入大料斗進行第二次加熱。然后在模具里擠塑成型,最后是人工修整,每條生產線上,每45秒鐘就有一只PC桶出模。
在出???,我們能夠看見的是擠塑之前一瞬間融化了的塑料,之后模具合攏、張開,一只桶就出來了,再經工人師傅趁熱休整和質檢員的初步檢驗,初步檢驗也是相當苛刻,桶內外徑,桶口尺寸,都是用游標卡尺測量,一點小小的誤差,就會報廢,沒有缺陷,才會送入待檢庫。
專用客戶藍劍要求相當苛刻
在廢品區,我們看到相當多的桶子堆放在那里,外觀和顏色都比較新,我們有些好奇,于是順手拿出三只來找作廢的原因:
第一只,幾個人都看不出瑕疵在哪里,吳蓉也是檢查了一陣才說來——桶底薄了。第二只,找了很久,才發現有個小氣泡!第三只,看了半天,也看不出有什么問題,最后還是吳蓉指出來——瓶口成型有點瑕疵。
“藍劍集團品控部對產品要求非常高,質量要求達到了苛刻的程度,哪怕有一點瑕疵都不行,不合格的產品我們只能破碎掉。”看來吳蓉還真有些“怨氣”。
參觀結束,好奇心滿足之余,我們心里對成都飲用水桶的擔心也去掉了大半:因為,占市場銷售量60%以上的藍劍系列桶裝水的水桶都是讓人放心的,它們有全進口的食品級PC原料、規范的生產線和嚴格的檢測,以及藍劍飲品集團品控部“苛刻”的把關。
資料整理:青島美特斯凈化設備有限公司 趙德平
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